1.结构分析
(1) 这个蝶阀呈圆饼状结构,内腔由8根加强筋连接支撑,顶部Φ620孔与内腔相通,其余部分阀门封闭式砂芯固定困难,易变形。排气和内腔的清洁都带来很大的困难,如图1所示。
铸件壁厚差异较大,最大壁厚达到380mm,最小壁厚仅为36mm。铸件凝固时,温差较大,收缩不均匀,易产生缩孔、缩孔缺陷,在水压试验中会造成渗水。
2、工艺设计:
(1)分型面如图1所示,将有孔的一端放在上盒上,在中腔内制作一个整体砂芯,并适当加长芯头,以利于砂芯的紧固和砂芯的移动。盒子翻转时的砂芯。稳定,侧面两个盲孔的悬臂芯头长度大于孔的长度,使整个砂芯的重心偏向芯头侧面,保证砂芯的稳定。砂芯固定、稳定。
采用半封闭浇注系统,ΣF内:ΣF水平:ΣF直=1:1.5:1.3,浇口采用内径Φ120的陶瓷管,两片200×100×40mm耐火材料底部放置砖块,防止铁水直接进入冲击砂型。冲击砂型在流道底部安装150×150×40泡沫陶瓷过滤器,采用12根内径Φ30的陶瓷管进行过滤。内流道通过过滤器底部的集水槽均匀地连接到铸件底部,形成底浇浇注方案,如图2本质
(3)上模放置14∮20型腔气孔,芯头中部放置Φ200砂芯排气孔,厚大件放置冷铁,保证铸件均匀凝固,并用石墨化膨胀原理取消了加料冒口,提高了工艺成品率。砂箱尺寸为3600×3600×1000/600mm,采用25mm厚钢板焊接而成,保证足够的强度和刚度,如图3所示。
3、过程控制
(1)造型:造型前用Φ50×50mm标准样测试树脂砂抗压强度≥3.5MPa,并紧固冷铁和流道,保证砂型有足够的强度抵消产生的石墨铁水凝固时发生化学膨胀,防止铁水长时间冲击流道部分造成冲砂。
制芯:砂芯被8根加强筋分成8等份,加强筋通过中间空腔连接。除中间芯头外没有其他支撑和排气部件。如果砂芯不能固定,浇注后就会出现排气、砂芯移位、气孔等现象。由于砂芯整体面积较大,所以分为八部分。必须有足够的强度和刚度,保证脱模后砂芯不损坏,浇注后不损坏。发生变形,从而保证铸件壁厚均匀。为此,我们特意制作了一根特制的芯骨,并用通风绳将其绑在芯骨上,以抽走芯头排出的废气,以保证制芯时砂型的致密性。如图4所示。
(4)封闭盒:考虑到蝶阀内腔积砂较难清理,整个砂芯涂有两层油漆,第一层刷醇基锆漆(波美度) 45-55),第一层涂漆并烧制。干燥后,涂第二层醇基镁漆(波美度35-45),防止铸件粘砂、烧结,无法清理。将芯头部分用三颗M25螺钉挂在芯骨主体结构的Φ200钢管上,用带螺帽的上模砂箱固定锁紧,并检查各部分壁厚是否均匀。
4、熔炼、浇注工艺
(1)采用本溪低磷、硫、钛优质Q14/16#生铁,添加比例为40%~60%;废钢中严格控制P、S、Ti、Cr、Pb等微量元素,不允许有锈、油,添加比例为25%~40%;返回的炉料在使用前必须经过抛丸清理,以保证炉料的清洁度。
(2)炉后主要成分控制:C:3.5-3.65%、Si:2.2%-2.45%、Mn:0.25%-0.35%、P≤0.05%、S:≤0.01%、Mg(残留):0.035% ~0.05%,在保证球化的前提下,应尽量取Mg(残留)的下限。
(3)球化孕育处理:采用低镁、低稀土球化剂,添加比例为1.0%~1.2%。常规冲洗法球化处理,将0.15%的一次性孕育剂覆盖在包装底部的球化剂上,球化完成。然后将炉渣分包进行0.35%的二次孕育,浇注时进行0.15%的流动孕育。
(5)采用低温快速浇注工艺,浇注温度1320℃~1340℃,浇注时间70~80s。浇注时铁水不能中断,浇口杯始终充满,以防止气体和夹杂物通过流道卷入铸型。空腔。
5、铸造试验结果
(1)测试铸造试块的抗拉强度:485MPa,延伸率:15%,布氏硬度HB187。
(2)球化率为95%,石墨尺寸为6级,珠光体为35%。金相组织如图5所示。
(3)重要零部件UT、MT二次探伤均未发现可记录缺陷。
(4)外观平整光滑(见图6),无夹砂、夹渣、冷隔等铸造缺陷,壁厚均匀,尺寸符合图纸要求。
(6)加工后20kg/cm2水压试验无渗漏现象
六、结论
根据该蝶阀的结构特点,通过强调工艺方案的设计、砂芯的制作和固定以及使用锆基涂层。排气孔的设置避免了铸件出现气孔的可能性。从炉料控制和流道系统,采用泡沫陶瓷过滤网和陶瓷内浇口技术,保证铁水的纯度。经过多次孕育处理,铸件金相组织及各种综合性能均达到客户标准要求
从天津塘沽水封阀门有限公司 蝶阀, 闸阀、 Y型过滤器, 对夹式双板止回阀生产。
发布时间:2023年4月29日